基于自感知测温技术的风力发电机主轴承设计与应用
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完成单位:中电建新能源集团股份有限公司华北分公司
登记编号:CAPE-CXCG-2025-J-2-***
登记年份:2025
发布时间:2025-07-22
成果主要完成人
梁 正、张立鹏、赵军帅、苏义拉、师鸿毓、张志欣、郝博轶、王承君
项目概况
金风S48-750型机组属于风电早期发展时期设计的机组,由于当时技术水平的 制约,存在早期设计缺陷,机组稳定性较差,极易发生事故。该型号风机在运行过 程中发生过多起主轴轴承失效,由于主轴轴承没有安装温度检测回路,无法实现运 行状态检测,最终导致风机发生火灾,造成严重的经济损失与社会影响。目前全国 发生过多起因主轴烧毁无法吊装,从而造成整机报废的事故,金风S48/750机组吊 装叶轮时必须使叶轮成Y字型才能将吊带挂在叶轮上吊装,因为主轴轴承座烧死后 无法盘车,如果叶轮不在Y字方向上,就无法将吊带挂在叶轮上,即使将主轴轴承座切割开也无法吊装,这种情况只能整机报废,目前已知有某风电场一台MICON600KW机组因为主轴轴承烧死,叶片不在Y字方向上,所以造成整机无法吊 装从而报废,由此可见很有必要进行主轴轴承加装温度传感器技改。
主轴轴承加装温度传感器技改投入很小,却有巨大的经济效益,单台技改成本 与一台机组报废成本对比可以忽略不计,对于运行基本10年以上的机组,机组部 件开始老化此时做该项技改时机非常恰当,对整个电厂的安全性提升能起到非常大 的作用。
通过本次技改可以有效防止因维护不当或自然因素,造成的主轴轴失效损坏, 实现主轴轴的温度变化的实时监控功能,当达到报警值时,会发出主轴轴承温度高 报警,提示运检人员进行检查;当达到主轴温度高故障值时,机组停机,运检人员 立即进行检查,评估轴承运行状态,避免发生轴承卡死等不安全事件的发生,保障 设备的安全稳定运行。同时,日常运行过程中通也可以根据主轴轴承的温度变化情 况,评估设备的运行状态,定期对主轴承开展针对性维护,为维护提供可靠的数据 支撑。


