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循环流化床锅炉气固两相流场重构与SNCR-布袋除尘协同治理

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成果主要完成人

高晓芳,张恒涛,史东岳,王吉渊,王海,马磊,武勇,张清

项目概况

国家电投集团山西铝业有限公司的8台循环流化床锅炉,采用以尿素为还原剂的SNCR(选择性非催化还原)脱硝工艺。运行过程存在炉膛出口烟气NOx原始浓度超150mg/Nm³,尿素还原剂日耗达7.5t,产汽尿素单耗0.26kg/t,氨逃逸偏高等问题。引发了电袋组合除尘器挂灰、糊袋现象,导致风机能耗增加,锅炉尾部设备积灰、换热效率下降等一系列连锁反应,严重影响锅炉安全经济稳定运行。 为解决上述问题,公司组建专业攻关小组,实现气固两相流场重构与工艺优化,提出优化二次风喷口、调整循环物料、改进尿素喷枪等一系列设备改造与燃烧工况优化措施,系统性解决了NOx排放超标这一核心问题。改造后,NOx原始浓度成功降至50–80mg/Nm³;尿素原料消耗降至<2t/天,下降幅度达到73%;产汽尿素单耗降至0.045kg/t,降低幅度高达80%;同时,氨逃逸率稳定控制在<5ppm,除尘器阻力明显降低,风机能耗得以减少,设备运行稳定性得到了显著提升。通过此次改造,不仅大幅降低了运营成本,同时实现了环保与经济效益的双重优化,为同类型机组提供可复制的技术范式。 本项目通过对循环流化床锅炉气固两相流场重构与SNCR - 布袋除尘协同治理,成功解决了锅炉运行过程中存在的一系列问题,实现了低氮燃烧和高效脱硝,取得了显著的经济和环境效益。在实施过程中,攻关小组充分发挥专业优势,克服了诸多技术难题,积累了宝贵的经验。 未来,随着环保标准的不断提高和企业发展的需求,山西铝业将继续关注锅炉技术的发展动态,不断探索和应用新的技术和方法,对锅炉进行持续优化和升级。进一步研究先进的燃烧控制技术,提高燃烧效率,降低污染物排放;探索新型脱硝工艺和设备,提高脱硝效率,降低运行成本。同时,加强对设备的智能化管理和运维,通过大数据、人工智能等技术手段,实现设备的远程监测、故障诊断和预测性维护,提高设备的可靠性和运行效率,为企业的高质量发展提供更坚实的支撑。

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