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起重机滑触线运维技术研究与应用

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完成单位:中冶宝钢技术服务有限公司智能设备公司

登记编号:CAPE-CXCG-2025-J-2-***

登记年份:2025

发布时间:2025-07-22

成果主要完成人

金 焰、成 杰、袁 海、陈伟超、方 波、丁 杰、孔凡烁、张秋杰

项目概况

一、研究背景 随着钢铁行业规模化发展,桥式起重机数量激增,传统运维模式面临两大难题:一是高空高危环境下设备监控与维护效率低、安全风险高;二是滑触线因积灰、腐蚀频发,导致故障率高、停机损失大。传统人工点检和焊接维修存在作业耗时长(约4小时)、拆卸成功率低(仅55%)、预警滞后等问题,亟需智能化、标准化技术突破。 二、管理技术难点 1、高空作业安全:频繁高空作业,人员暴露时间长,安全管控难度大。 2、滑触线动态监测:监控装置与滑触线滑动易受震动干扰,故障误报率较高。 3、腐蚀件维护:腐蚀区域螺母与螺杆固化严重,传统焊接拆装易损绝缘层,拆卸成功率不足60%。 4、运维成本高:年均故障停机损失超百万元,备件更换频繁,设备寿命短。 三、成果先进性与创新性 1、智能化监控技术 首创非接触式动态监测与除尘集成系统,结合微震抑制算法,使滑触线故障误报降至0.8%,实时监控覆盖率达99.2,预警响应≤10分钟。 2、模块化拆装工艺革新 研发磁吸式绝缘保护工具替代焊接工艺,拆装效率提升65%,绝缘层无损;采用定向振动解耦技术,腐蚀件拆卸成功率提升至98%。 3、轻量化与标准化设计 采用高强度复合材料减轻设备重量42%,降低高空风险60%;建立标准维护流程,单次作业时间压缩至1.5小时,人员高空暴露时间减少62%。 四、经济社会效益 1、经济效益 滑触线监控装置(2021-2023年):每年节约物料成本102,000元、人力成本146,880元,总计24.9万元; 滑触线除尘装置(2021-2023年):每年节约物料成本50,400元、人力成本72,576元,总计12.3万元; 吊挂座拆装工具及更换方法(2022-2023年):每年节约效益31.1万元。 新增利润:2021年37.2万元,2022及2023年各68.3万元; 税收贡献:按13%税率,2021年新增税收4.8万元,2022及2023年各8.9万元; 项目回收期:约3.1年。 2、社会效益 实现高空作业“零事故”,年减少能源浪费超120万千瓦时; 推动行业标准建设,形成3项发明专利、1项实用新型专利,并主导3项技术标准制定。 五、可推广性与行业推动 目前公司以立体式行车管用养修运维模式已经承接了热轧厂区域行车业务、炼钢厂区域行车业务、钢管条钢事业部无缝钢管厂行车业务、冷轧厂区域行车业务、硅钢部区域行车业务、宝日