登录 | 注册

尾矿压滤机技术升级及精益操控研究与实践

33

完成单位:山东黄金集团新源矿业有限公司

登记编号:CAPE-CXCG-2025-J-2-***

登记年份:2025

发布时间:2025-07-22

成果主要完成人

刘海龙、牌洪坤、孙连臻、曹福颂、王军凯

项目概况

为缓解尾矿堆存压力,山东黄金集团新源矿业有限公司与康明意达(北京)环保科技有限公司合作,承接了山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿尾矿压滤干排项目。生产中,将充填后细粒级尾矿进行浓缩、压滤脱水,形成滤饼采用汽车运至废弃采石坑、低洼地等处回填,后续覆土绿化或建造厂房。 康明意达公司由于技术人员短缺,日常生产处于“粗犷型”管理,导致设备、工艺方面存在较多问题。一是压滤机所用隔膜给矿泵扬程低,流量小,工作效率低。设备长时间高负荷运行,磨损和动力消耗较大。二是生产用水中氯离子含量较高,导致压滤机等主体设备部件磨损、腐蚀严重。特别是压滤机滤板边框密封性变差,工作过程中频繁发生“呲矿”现象。三是日常生产无法准确区分各班次处理量,无法施行班组竞赛考核,导致岗位人员工作积极性较差,系统整体生产效率不高。四是日常生产中操作管理不够精细,针对不同浓度、粒度的来料矿浆,压滤机给料、压榨等时间全由操作人员自行设定,部分车次滤饼成型效果差,滤饼间隙水含量高。 为提高尾矿压滤生产效率,优化工艺指标,新源公司开展了尾矿压滤机技术升级及精益操控研究与实践项目。其中,尾矿压滤机技术升级方面,一是把压滤机原隔膜给料泵换为大流量渣浆泵,并为每台压滤机配置备用泵,大幅提升尾矿压滤工作效率;二是将滤板边框与橡胶隔膜形成一体,取代原来的铸铁边框,有效减少“呲矿”现象。生产精益操控方面,一是增设尾矿处理量计量系统,依照矿浆流量和浓度自动计算每班处理量,实行班次考核,调动岗位人员积极性;二是精准调控压滤给料及压榨时间,保证尾矿滤饼成饼效果,且在给料粒度变粗时,能够充分发挥挤压作用,排出滤饼间隙水分,降低含水率。 项目实施后,新源公司年增尾矿处理量28.7万吨,节省库容22万方,节约运营成本430.5万元;降低尾矿滤饼含水率1.06%,年节省运输重量3.64万吨,节省成本156.52万元。该项目经验可为集团内外其他矿山尾矿处置提供借鉴,对推动行业绿色发展意义重大。