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智慧生产线在集装箱行业中的应用

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成果主要完成人

潘强,饶海开,皮新军,李天军,何建伟,吉耀明,袁强,张冬

项目概况

集装箱制造属于劳动密集型产业,工作强度大,劳动环境相对复杂,人员的流动性高,安全、效率、质量受到传统的生产设备工艺和人员的影响较大,存在不稳定性。提高生产线的自动化程度,标准化生产模式,降低工人的劳动强度和劳动时间,已到了刻不容缓的地步,同时,生产线自动化程度提高,可以保证产品质量,提高生产效率,降低安全隐患,提高企业竞争力。 基于以上原因,东方国际集装箱(广州)有限公司于2022年3月开始对前后端部装线进行升级改造,克服产线场地小、新旧设备替换、传统的人员技术业务水平等困难,改造后成果显著,主要有以下几点: 1.提高自动化程度,降低劳动强度 在实施中,整线采用同步立式与卧式输送相结合的方式,增设31台焊接机器人、46套红外线激光自动扫描自动焊专机、9台搬运机器人和24套专用电永磁吊装设备。这些措施显著提高了焊接生产质量,改善了工人劳动环境,降低了生产安全风险及劳动强度。同时,减少操作人员32名,产能提升50%,生产效率得到明显提升。 2.建立数字控制管理平台 采用数字平台进行控制管理,自动收集生产信息、异常状况、设备参数、故障原因等,有效提高了生产管理水平。智慧生产线的应用为集装箱行业制造生产探索出新路线,具有重要的实践意义和推广价值。 3.减少物料吊运环节,提高生产效率 针对冷作车间物料存放空间小和行车吊运安全隐患高的问题,通过搬运机器人,利用自动输送设备把物料运送到焊接车间的固定工位上,有效减少了冷作车间物料存放及输送难题,降低了行车的使用频次,节省吊装人员7人,降低了安全事故发生的风险。 4.整线同步输送,减少工件流转过程中的安全隐患 整线采用同步 输送,每个工序动作完成后手动按下完成按钮,所有工序动作都完成后,同步输送起动,保证了整个输送过程中人员、设备、物料的安全,杜绝了无序输送引起的安全事故。