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海洋油气管道3LPE生产线调整自动化改造

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成果主要完成人

魏国强、戚鲁华、杨志刚、杨加栋、田玉良、吴文通、邹子龙、芮 东

项目概况

1.研究背景: 海洋油气管道3LPE生产线是由打砂传动线及涂敷传动线组成,打砂传动线是由48个橡胶轮组成,涂敷传动线76个橡胶轮组成,生产不同管径的钢管,传动线的参数需及时调整。该参数主要包含橡胶轮的角度及中心距;调试的时候需要和钢管尺寸、抛丸机、环氧粉末喷涂设备及AD、PE挤塑机相对应,所以传动线参数的调整是影响产品合格率的重要环节。目前改变传动线参数是由多名人工操作,中心距调整占工作量的80%,一个钢管规格完工后,下一个规格调整需要1-1.5天的时间,生产衔接滞后,影响生产效率。 2.成果创新性: 通过西门子PLC S7-200SMART实现逻辑控制。结合现场DEFAN电机、HMRV变速箱、丝杆等设备实现机械联动。本成果控制模式分为单机/多机两种模式。 (1)单机模式下,操作员将转换开关切换至单机模式,根据工艺要求调整前进或后退,一台橡胶轮对应一个操作按钮,按下按钮,电动机按照预设方向通过减速机驱动丝杠,改变传动线参数,实现单机完成传动线参数调整。 (2)多机模式下,操作员将转换开关切换至多机模式,根据工艺要求调整前进或后退,按下启动按钮,传动线电动机按照预设方向通过减速机驱动丝杠,改变传动线参数,实现多机完成传动线参数调整。 (3)海洋油气管道3LPE生产线调整自动化改造,降低了生产线调整的难度,增强了调线的稳定性,同时,钢管螺距稳定均匀,中频加热温度也会趋于稳定,质量水平也随之有了很大的提高。 3.可推广性: 该改造2020年至2022年在旅大10-1项目、渤中29-6项目、曹妃甸11-6项目、垦利6-1项目、绥中36-1项目、宁波19-6项目等34项目的现场应用稳定。目前已在珠海管道工程分公司应用,已推广至清洁能源管道技术分公司塘沽基地,该系统属于开放式设计,可在多行业内推广。 4.经济效益: 管道防腐传动线调线自动化改造成果实施后,在旅大10-1项目、渤中29-6项目、宁波19-6项目等34个项目中成功应用,解决调线难题。产生直接经济效益534.12万元, 间接经济效益1644.75万元。