降低机组能耗的探索与实践
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完成单位:安徽华电六安电厂有限公司
登记编号:ZSCX-D4-J-2-62
登记年份:2020
发布时间:2020-09-21
成果主要完成人
项目概况
一、实施背景
六安公司近几年经过了环保技改,同时,煤炭价格高企,煤炭市场采购紧张,为缓解公司经营压力,公司大量掺烧掺配高硫煤及低挥发煤种,使脱硫系统耗电率大幅升高;另外,为争取环保电量奖励,大幅降低环保排放指标,这几个重要因素影响公司综合厂用电率升高较多。同时,掺烧低挥发分煤种,对锅炉燃烧调整也带来了极大的挑战,即要考虑机组的安全性又要兼顾经济性,对供电煤耗也产生了一定影响。厂用电率指标完成情况虽然低于设计值,但逐年升高。
二、采取的方案及措施
(一)提高节能意识和健全节能管理机制。
1.修订完善节能管理制度,强化节能分析管控,规范开展节能降耗管理。2019年根据华电安徽分公司节能降耗降本增效工作要点及提升方案要求,组织制定了20项节能降耗方案。同时,全面修订《六安电厂节能奖惩管理办法》和《六安电厂运行小指标竞赛奖金分配细则》,根据节能降耗管理办法对方案的执行情况进行监督考核,进一步强化方案的落实。
2.挖掘节能降耗潜力,依据《中国华电集团公司火力发电厂节能评价工作管理规定(试行)》和《中国华电集团公司发电机组能效提升专项行动工作方案》,对照《火力发电厂节能评价体系》查评表,分专业进行查评,分析存在的问题,列出整改计划表,形成自查评报告,进行整改落实,切实降低机组能耗。
3.完善节能管理责任,每月编写节能分析报告、每季度召开节能网络会议并保存相关会议资料,进一步完善节能网络运作机制。
(二)降低厂用电率方面采取的措施
1. 优化凝泵运行方式,修改凝结水泵联锁定值和除氧器水位自动控制切换条件,减小除氧器上水调门节流损失,降低凝泵出口压力,降低凝泵耗电率。
2. #4机组开展火电机组除尘设备智能节能技术开发及应用科技项目,优化电除尘运行方式,降低除尘耗电率。
3. 优化压缩空气系统运行方式,降低空压机耗电率
延长#3、#4炉电场输灰循环周期时间,以减少输灰用气量;调整#3、#4炉尾部烟道、#3炉空预器声波吹灰周期由3小时改为12小时;炉膛火焰监视TV投运一侧,停运一侧,减少压缩空气用量,通过优化输灰系统运行方式后,目前双机运行已停运2台空压机,单机运行最多停运5台空压机。
优化凝汽器补水方式
六安电厂自投产以来,汽轮机凝汽器补水一直靠凝输泵送入凝汽器,凝结水输送泵始终处于运行状态,即使在停机以后为保证给定冷水和闭式水补水,凝输泵也不会停运。通过走访调研和运行分析,将凝汽器补水由凝输泵补水方式改为真空补水方式,保持凝输泵长期停运备用。
优化电除尘灰斗电加热运行方式
召开优化电除尘灰斗电加热器运行方式的讨论会,主要针对停运电除尘灰斗电加热器的可行性进行讨论,并根据讨论结果制定了下一步工作计划、逐步实施。
优化灰硫氧化风机运行方式
氧化风机由两用一备进行优化,原则上负荷低于500MW尽量保持一台氧化风机运行;机组负荷500MW以上,采用并列运行两台氧化风机。机组在启停过程中负荷低于500MW时应保持单台氧化风机运行。
使用脱硫增效剂降低厂用电率
脱硫系统使用脱硫增效剂,首次添加2吨,以脱硫废水排放量和石膏排放量为依据,每日补充150—200公斤脱硫增效剂满足其在浆液中有效含量,达到长期稳定运行的效果。使用脱硫增效剂后,可停运1台浆液循环泵。
真空系统改造。
#3机组节能真空泵技改完成接入系统,目前两台罗茨真空泵并列运行,停运了两台水环真空泵,降低机组厂用电率约0.01%。
(三)降低供电煤耗方面采取的措施
1. 加强燃烧调整。主蒸汽温度累计完成602.02℃,累计同比升高0.83℃,影响供电煤耗累计同比降低0.06g/kWh;再热汽温度累计完成598.17℃,累计同比升高1.64℃,影响供电煤耗累计同比降低0.11g/kWh。
2. 完善小指标管理体系。将减温水流量加入了SIS系统生产指标报表统计,把再热器减温水列入小指标对标项目,加强监督考核,再热器减温水使用量下降至约1t/h,同比降低5.55t/h,大幅下降。
3. 加强检修节能监督。对影响机组能耗的问题,制定了《机组检修节能技术监督项目计划》和《机组检修节能目标及奖惩标准》,加强监督考核力度,确保影响机组能耗的问题在检修中得到有效落实,根据《机组检修节能目标及奖惩标准》对未达节能目标的项目下发考核通报。
三、增加效益
通过加强节能管理及各项节能降耗措施的实施,全年节约电量约1200万千万时,降低厂用电率0.2个百分点;通过强化指标管控,完善小指标对标项目,再热器减温水及再热汽温等耗差有效降低,合计降低供电煤耗约1.28克/千瓦时,合计增加效益约800万元。