设备智能化改造在天然气集气站中的实践应用
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完成单位:中国石油长庆油田分公司第一采气厂
登记编号:ZSCX-D4-J-2-279
登记年份:2020
发布时间:2020-09-21
成果主要完成人
项目概况
一、立项背景
随着采气一厂生产规模逐年扩大,员工用工总量却保持不变,员工劳动强度日益增大,用工紧张已成为当前采气一厂急需解决的第一困局。根据油田公司控制用工总量,提高劳动效率的相关要求,采气一厂积极作为,转变生产模式,推进气田智能化建设。2018年选取两座无人值守集气站作业一区中10站、作业三区中3站,进行发电机、注醇泵、空压机远程启停及停机报警改造试验,经过五个多月的运行,试验效果良好,实现了设备远程启停功能,优化了人力资源管理,降低了员工劳动强度,提高了生产运行效率,提升了集气站安全管控能力。2019年该项改造在第一采气厂全厂范围内剩余111座集气站进行推广
二、技术原理
1.对配电室外电和发电机负载输出柜进行改造,在外电负载进线与出线之间、发电机负载进线与出线之间加装双电源自动切换开关,实现外电、发电两种供电方式智能切换功能,以及外电停电和缺相报警功能
2.发电机智能远程启停改造。在发电机房设置远程启停控制箱,燃气管线加装电磁阀控制,通过重新编程实现发电机的远程自动启停和远程手动启停功能
3.注醇泵智能远程启停及停机报警改造。布设从控制机柜(PLC)到注醇泵启动控制抽屉的电缆线,并增加控制、状态反馈器件及点位,通过重新编程实现注醇泵的远程启停和停机报警功能
4.空气压缩机智能远程启停及停机报警改造。对空气压缩机供电回路进行改造,在回路中加装交流接触器,在自控机柜加装启停控制继电器,并对上位机进行组态和编程,实现空气压缩机的远程启停和停机报警功能
三、创新特点
实现了双电源智能切换及停电报警;实现了发电机、注醇泵、空气压缩机等动设备智能远程启停
四、应用推广
在第一采气厂全场范围内进行了推广,113座集气站完成了双电源智能切换和停电报警,发电机、空气压缩机、注醇泵智能远程启停及停机报警改造,实现第一采气厂集气站设备智能远程启停及报警,有效降低了员工工作强度、出车风险频次,提高了生产运行效率,转变管理模式,全面提升了集气站设备本质安全,得到了员工的高度认可
五、经济效益评价
产生的效益是长期的,主要表现在以下方面
直接经济效益:采气一厂每年减少出车6000余次,可节约车辆费用最低198万元
间接经济效益:一是大大降低了员工的工作量,由以前1次停电2人现场操作1小时转变为现在1次停电1人办公室操作10分钟。对于用工总量要求严格的企业,效果显著;二是极大降低员工安全风险,尤其减少夜间车辆在山路行驶的风险,安全效益难以估量