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660MW燃煤机组污染物协同净化

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成果主要完成人

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项目概况

项目立足于电厂现有除尘、脱硫、脱硝、风烟系统的处理能力及技术特性,深入技术性能分析比对,制定了最适合、性价比最好的烟气超低排放协同处理的综合技术方案。 1、采用超净电袋除+高效除尘除雾器干式除尘技术路线达到超低排放要求,吸收塔后采用三级高效的屋脊除雾器,以控制雾滴量来确保加热烘干后的粉尘颗粒物排放,与传统的湿式除尘器路线相比,减少了场地布置难题及改造及运行等费用。 2、利用原来四层喷淋层,采用最下层喷淋层上移至顶层、最上层循环泵叶型改进、安装托盘增效装置、优化喷嘴分布等措施,达到适度增加循环量及浆液池的效果,最大限度保证浆液与烟气的充分接触反应,避免爬壁烟气逃逸;与传统的增加喷淋层、增加或加高浆液池的方案相比,本技术措施既简单又有效,改造性价比非常高。 3、将GGH烟气再热系统为水媒循环再热MGGH系统,漏风率由原来的1.8%左右降为0,进一步确保SO2的排放浓度。 4、深度分析现有烟气现有流场及阻力,优化烟道走向,优化脱硝、除尘、脱硫、MGGH系统阻力设计,确保不改动现有引风机条件下,满足系统阻力要求。 作为老厂在超低排放技术路线应用中充分结合实际情况,采用的“超净电袋除+高效除尘除雾器干式除尘”技术路线,没有提高液气比,没有增加大功率电耗的浆液循环泵,拆除漏风大的 GGH,采用零(烟气)泄漏的水媒MGGH,确保了SO2的达标排 放,超净电袋除尘与吸收塔、高效除雾结合,通过控制通过除雾器栅板的雾滴直径实现协同除尘,达到超低排放了5mg/Nm3以下。该项目具有更良好的先进性,效益更高,后期运行存费用少,系统简单,解决了老电厂、老机组没有增设湿式电除尘器空间的难题。综合各项最优因素,优化创新,与同类相比,不但技术措施简单有效,而且在占地、施工、投资、实施可行性方面都最优,达到国内超低排放综合治理领先水平,具有借鉴和推广意义。