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一种煤层气井管式泵洗井机抽装置

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成果主要完成人

邵小平,刘晓,刘波,陈贞龙,宋关伟,杨松,王成,王志永,张文洪,侯扬帆

项目概况

1)研究背景 延川南煤层气田是中石化首个煤层气田,管式泵机抽工艺基本满足排采的需要。据统计每年工区检泵作业,因煤粉、压裂砂沉积泵桶导致的泵堵、漏失和卡泵平均占比62%,气井频繁作业,增加了维护成本。团队通过对气井的采出水取样分析,发现:煤粉粒径在0-1mm,砂粒径0-0.75mm,应用Stokes定律计算颗粒沉降速度,得出常规机抽能排出粒径为0.75mm以上的煤粉和砂粒的最小日产液量不低于5.24方/天,而煤层气井排采后期平均产液量小于5方/天。综上所述,气井低产液状态下,日产液量不能达到最小液携砂和煤粉的流量,无法携带井桶内砂粒、煤粉排出井口,是造成泵堵、漏失和卡泵主要原因。基于以上情况,迫切需要研制一种新型管式泵洗井机抽装置,以适应煤层气井不同排采阶段下机抽排采。 2)核心技术 煤层气井管式泵洗井机抽装置,通过人为向油套环空和泵桶内补充液量,从而提高井口液携流量,达到携带煤粉和砂的目的,得到同行业的认可,形成了中石化独有的煤层气井排采技术。配套研制了数字化撬装式洗井装置、铝塑管管卡、空心杆洗井喷射器、空心杆洗井接头等工具,取得2项专利,核心期刊发表1篇论文,获公司QC成果和中石化技能人才创新成果各一项。 3)应用效果 该洗井机抽装置的应用,机抽电流下降,功图显示饱满,节能降耗,机采效率提高;实现了常态化、预防性清理井筒,提高了免修期;由人工现场巡检转变为电子远程监控,降低了员工劳动强度;避免了洗井事实压井,杜绝了地层污染;同时匹配了相应的洗井、选井、加药制度,指导规范了洗井作业;研发配套的数字化撬装式洗井装置,实现了洗井机抽过程智能化,降低了劳动强度,提高了异常处置时率。目前煤层气井排采推广应用,洗井有效率73%,频繁出煤粉井免修期提升60%。 4)经济社会效益 煤层气井管式泵洗井机抽装置的研制和应用,有效延长了气井免修期,降本增效,为解决煤层气井泵堵、泵卡提供了新思路,同行业没有相关技术,做到行业前瞻性和先进性,达到国内先进水平,目前已在华东油气分公司推广应用,年均减少检泵66井次,减少作业影响产销10.56万方,节电54万度电,年创效376.28万元。4年来,累计创效1316.98万元。