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基于燃料入厂验收监管系统无人值守技术研发与应用

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完成单位:大唐鲁北发电有限责任公司

登记编号:CAPE-CXCG-2025-J-2-***

登记年份:2025

发布时间:2025-07-22

成果主要完成人

张迪,付俊杰,曹琨,张春河,范海涛,牟文瑞,孙文彬,毕凤平

项目概况

随着科学技术水平的不断提升,先进管理思路的不断涌现,设备更新换代迅速,新设备及技术的不断投入,大唐集团公司“三大项目”与时俱进,不断的朝自动化、智能化方向发展,燃料“三大项目”管理评价办法的相关要求越发细致、严格与完善;大唐鲁北发电有限责任公司燃料“三大项目”入厂验收监管系统目前每年燃料标准化管理评价中评分较低,检查问题较多;设备自动化程度较低,运行状态不稳定,旧有线路敷设不清,维护困难。需进行技术改造以提升计量及采样自动化、智能化水平,减少人员操作,减少车辆入厂等待和接卸时间,提高煤质检验管理水平,保障设备安全稳定运行,满足集团公司对燃料“三大项目”使用相关要求。 应用主要内容:入厂环节,取消传统制卡、发卡、刷卡环节,改为录入车辆信息,通过车号识别核对信息正确后允于准入;后续计量、机采、煤场卸煤等环节均通过车号识别进行依次执行;计量环节:取消读卡器及发卡人员,车辆信息核对正确后驶入地衡上,通过红外限位、道闸等设备信息保证车辆完全处于衡器之上,待计量稳定后数据自动上传至平台后车辆放行至机采;机采环节:取消度读卡器,由车辆驶入机采区域,核对车辆信息后自动生产采样方案,执行采样,期间未保证司机下车,在就地放置司机下车确认按键,确认后方可执行采样。同时新增汽车煤自动抽检功能,统随机抽检车辆,避免人为干预,提高抽检威慑力。抽检管理包括抽检规则设置、抽检提示及抽检结果录入、查询四部分功能。 应用后效果显著,一是基本实现了无人值守,减少汽车衡值班员7名,每年节约人工成本70万;取消原有人员手动制卡流程,实现了汽车煤计量、采样、接卸全过程无人员接触,减少司机与各个环节人员接触,降低公司效益流失风险;三是将原有入厂煤计量系统和氧化镁、粉煤灰等物资计量系统进行合并优化,大大提高了车辆入厂效率。