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一种海管补口涂层冷却设备

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成果主要完成人

胡琳栋,田玉良,武占文,虞亚洲,靳晓,岳文远,张祥,张帅旗

项目概况

1、研究背景 海底油气的开发由浅海逐渐走向深海,南海逐渐成为我国海上油气田开发的主战场,2019年中海油第一个超深水自营一陵水17-2气田开发项目,12寸气田海底管线铺设工作于2020年5月在海洋石油201铺管船开始施工。深水铺设成本控制迫切需要提高铺设施工效率以降低油气开发成本。海上节点热缩带涂层冷却工艺成为制约海管铺设效率的关键节点。节点涂敷施工效率第一次低于海管焊接、检验效率,引起业主、海工的高度重视和强烈改进要求。 2、技术难点 通过海管防腐工序逐级分析,界定"涂层冷却”是施工突破口,需提高冷却关键节点的施工效率。根据 HY201船现有受限空间的实际条件,需自行设计一套涂层冷却设备;冷却设备要达到施工效率提升20%要求,经过换算节点防腐施工时长由12分钟提高到9分钟,热缩带涂层冷却关键工艺时间应由6min降到2min。 3、成果先进性、创新性 1.)热缩带节点涂层冷却从无到有,实现自然冷却到高效循环冷却工艺突破。 2.)节点涂层循环冷却设备实现结构模块化、小型化、自动化。 3.)节点涂层冷却效率由自然冷却6分钟降低到循环冷却1.5分钟,整体节点防腐效率提高37.5%。 4、推广应用 HY201船铺管效率提升37.5%,仅陵水17-2项目,12寸一条管线节省成本2918.497万元。此技术已经在HY201船陵水17-2项目成功应用,由于设备结构模块化、小型化、自动化,可复制性强、推广应用前景广泛。未来可以在109、301、202、1200等铺管船推广应用。也可在陆地生产线借鉴使用。 5、社会效益 1.)陵水17-2深水项目生产工期缩短37.5%,海洋石油201船利用柴油提供动力,缩短工期直接减少柴油使用、环保减排、二氧化碳减排37.5%,如再计算铺上各公司作业人员、每日材料消耗等,整体环保减排应超过37.5%。 2.)陵水17-2气田是我国首个深水自营大气田,这次铺管作业水深1542米,创造了我国海底管线铺设水深的新纪录,也标志着我国深水油气资源开发能力获得重大突破。中央电视台新闻联播做专题报道,也极大的提高了公司的声誉,为公司与各项目业主合作打下坚实的基础。