刚性接触线打磨抛光装置
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完成单位:沈阳地铁集团有限公司运营维护保障分公司
登记编号:CAPE-CXCG-2025-J-2-***
登记年份:2025
发布时间:2025-07-22
成果主要完成人
贺祖团,刘兆群,吴明虎,初佳奇,杨令昌,王宁
项目概况
弓网运行过程中,因某种因素的变化,导致弓网良好的耦合关系发生改变,造成接触线和受电弓碳滑板磨损加剧,机械磨损量急剧攀升,打火频次异常增加,同时两者相互影响作用,使粗糙的范围扩展到全线,最终造成弓网磨耗异常,严重影响电客车运行安全,同时接触线和碳滑板的急剧消耗也造成了较大的经济损失,近年来不同城市地铁均出现弓网关系异常,从接触网方向出发,解决该问题的最有效、最快速、最经济的办法就是对接触线进行打磨、抛光,人工介入加速重新构建良好的弓网耦合关系。
目前行业内接触线打磨均为人工打磨,主要为砂纸或电动扳手配打磨轮,需要投入大量的人力成本,同时现场粉尘严重,作业强度大,作业效率低,打磨质量也无法做到标准化。
根据上述难题沈阳地铁历时一年时间,成功研发了刚性接触线打磨抛光装置。该装置悬挂在汇流排上,通过行走轮自行前进,通过调节与汇流排接触线贴合程度的打磨轮实现自动化打磨、抛光装置包括主体机架、行走机构、打磨机构和固定机构。行走机构的4个行走轮和4个导向轮匹配安装在刚性接触网汇流排上,打磨机构由4台24V直流电机和4个打磨轮组成。
目前沈阳地铁已开通运营线路1、2、3、4、9、10号线刚性接触网共计348.02公里,以往人工使用砂纸及抛光轮梯车打磨作业方式,每年需要2240人次参与该项施工,耗费13440工时,同时在打磨过程中粉尘较大,使用该装置与人工打磨相比,打磨效率可提高2.5倍,操作人员减少60%。同时在打磨过程中,操作人员可与装置保持一定距离,通过遥控器控制,减少了粉尘的危害。
该装置的成功研发和应用,对预防和及时处置弓网关系磨耗异常问题起到了积极的作用。同时通过预防性的打磨抛光处置,减少了弓网打火的频次和接触线更换频率,进一步地降低了运营维护成本。
自应用该装置以来,每年可节省7000多工时。节省线网人工费用19万余元,2021年应用以来线网共计节约76万余元,销售该装置获得收益31万余元,同时减少设备损耗更换成本。
通过自主研发的刚性接触网打磨抛光装置制定了弓网关系维护策略,按既定措施,自21年应用该装置开展预防性打磨以来,各运营线路均未再出现过弓网关系异常。


