锅炉智能优化控制技术应用
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完成单位:陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司
登记编号:CAPE-CXCG-2025-J-2-***
登记年份:2025
发布时间:2025-07-22
成果主要完成人
刘伏生,惠晓鹏,姚小平,高鹏,刘丽,杨广平,王武超,李西满,王庆炜,赵平珠
项目概况
陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司热电480t/h CFB 锅炉,采用DCS控制系统,锅炉燃料日常主要为煤、煤泥和电石尾气等。为解决锅炉自动投入率和热效率偏低现象,成功应用燃烧优化控制技术,采用智能软件控制算法,全面实时跟踪运行工况变化趋势,优化风煤配比,实现锅炉燃烧系统、汽水系统、风烟系统、环保脱硝尿素等进行智能优化改造,提升自动率和燃烧热效率,实现节能降耗目的。从而实现锅炉系统安全、稳定和经济运行。
技术创新性:实现关键数据采集分析;信号容错设计;实现系统智能警告;实现锅炉全自动优化运行;采用先进的软测量技术、过程优化控制技术与大系统协调优化技术、安全控制技术、先进的软件接口技术及科学的运行数据挖掘、实现燃烧器及多燃烧器系统的全自动协调优化控制,完美解决多种介质燃料波动问题,实现不同负荷下系统自动调整功能,达到最佳优化燃烧。
实现锅炉长期全自动优化运行,自控率达到了97.4%;实现锅炉的经济运行,改造后锅炉吨汽煤耗降低1.74%;实现氮氧化物每小时均值的控制指标在R±5mg/m3; 解决多介质燃料掺烧波动问题,实现不同负荷下系统自动调整功能,达到最佳优化燃烧。
(1)经济效益
1台锅炉按照燃煤量约28万吨,煤泥29万吨,其中年燃料煤均价按580元/吨,煤泥均价按155元/吨计算,节煤率按1.74%计算年经济效益为:
28万吨/年×1.74%×580元/吨=282.57万元
29万吨/年×1.74%×155元/吨=78.21万元
每年节能效益:282.57+78.21=360.78万元。
(2)社会效益
锅炉智能优化控制改造后,能够使燃料煤充分燃烧,低氮燃烧,在一定程度上抑制了污染物的排放,降低了环保处置费用,更有利于电厂环保达标排放。
(3)成果推广应用
本锅炉智能优化节能改造采用通用燃烧优化控制技术,是一套独立的控制系统。智能控制算法,全面实时跟踪运行工况变化趋势,优化风煤配比,从而达到安全、稳定和经济运行的目标,实现节能降耗效果。


