复合肥乳化机结构优化与稳定性提升
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完成单位:重庆富源化工有限公司
登记编号:CAPE-CXCG-2025-J-2-***
登记年份:2025
发布时间:2025-07-22
成果主要完成人
邹宣云,王军,王宏伟,张传平,程思楷
项目概况
高塔复合肥装置中,乳化机是一关键设备,其运行状况直接影响产品质量及生产的连续性。富源化工复合肥装置自投运以来,乳化机故障率高,运行周期短(平均运行10天出现故障),严重影响装置运行。
       1、成果简介
在高塔熔融复合肥生产中,为保证复合肥产品质量稳定,颗粒均匀,外表光滑,通常在造粒之前设置乳化设备,乳化设备运行的效果,对造粒机产出的成品外观质量及返料大小有决定的影响,所以乳化设备在高塔复合肥装置中是一关键重要设备。其工艺流程如图所示:一级混合槽→1#乳化机(闪蒸器)→二级混合槽→过滤槽→2#乳化机→造粒机
       富源化工高塔复合肥乳化机为立式结构,其结构主要由电机、机架、转子部件、机壳、乳化篮、乳化刀组成,该设备自投运以来,故障率高,制浆效果差,严重影响产品质量和生产连续性,主要原因是:
     (1)料浆中存在微小杂质长期聚集在机壳底部,无法进行有效排出,容易造成乳化篮与乳化刀卡塞,导致电机过流跳闸甚至将乳化篮损坏; 
     (2)转动轴下轴承座设置在机壳上,料浆很容易进入轴承座内损坏轴承;
     (3)转动轴上轴承设计为单一圆锥滚子轴承,轴向定位效果差,下轴承设计为两个深沟球轴承,运行中轴系摆动大,轴承温度高,使用寿命短,平均10天出现轴承损坏,装置不能连续运行。
       通过对乳化机机座、转子结构进行优化(如图所示),实现了下轴承座与料浆完全隔离,防止了料浆进入轴承腔内造成润滑失效;重新设计上、下轴座,上轴承采用两个圆锥滚子轴承背靠背安装,轴端加工螺纹并增设锁紧螺母,保证轴向定位,下轴承采用圆柱滚子轴承以防止轴摆动,同时增大轴径以提高轴刚性,减少运行挠度,进一步降低轴承运行温度;机壳底部增设上      结构优化改造前      结构优化改造后
展式放料阀,定期排出机壳内杂质,防止乳化篮与乳化刀卡塞。
       经最大限度利用原机件进行优化改造后,设备运行周期大幅提高,自2023年11月改造投运以来,乳化机未发生一起故障,乳化效率达到设计要求(>90%),明显提升了造粒效果,减少返料量,提高了生产效率和产品质量,同时减少设备维护工作量及备件消耗,优化改造成果明显。


