基于回转式单空预器堵塞综合治理技术研究与应用
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完成单位:大唐巩义发电有限责任公司
登记编号:CAPE-CXCG-2025-J-2-***
登记年份:2025
发布时间:2025-07-22
成果主要完成人
李龙强、吴旭良、李贵兵、樊永忠、胡 雷、赵 帅、郑 旭、葛胜利
项目概况
空预器堵塞是火电行业普遍存在的难题,其产生原因复杂,且随机组运行不断发生变化,长期以来难以彻底根治。巩义公司坚持以问题为导向,深挖空预器堵塞根源,开展了“空预器堵塞难题综合治理”攻关工作,秉持治标更需治本,针对空预器频繁堵塞问题,巩义公司组织专业技术人员深入研究导致空预器堵塞的因素,深挖问题根源,经深入研究主要有以下6方面原因:1.脱硝喷氨不均,局部区域氨逃逸高;2.脱硝氨空混合器及喷氨支管积灰堵塞;3.脱硝反应器入口烟道流场分配不均;4.部分时段空预器冷端综合温度较低;5.脱硝催化剂寿命管理不到位;6.脱硝出口氮氧化物控制值偏低。
针对空预器频繁堵塞难题,巩义公司成立空预器堵塞技术攻关小组,按照“源头控制、综合治理”的原则,根据巩义公司空预器及脱硝系统运行状况研究制定 “精准喷氨优化+稀释风源改造+低省联合暖风器+催化剂寿命跟踪+运行优化调整”等系统综合治理措施。
空预器堵塞综合治理后,机组安全性及经济性均得到显著提升。2023年10月以来空预器差压长期保持在1.8kPa以下运行,无明显劣化趋势,彻底解决了因空预器差压大限制机组出力、影响机组安全、经济稳定运行问题,有极大的行业推广价值。
空预器堵塞综合治理后,节能降耗水平提升,50%ECR负荷时四台风机电流合计降低约72A,每月节约厂用电约6kV*72A*0.85*30*24h=26.44万kWh;同时节省空预器蓄热元件吊包高压水冲洗费用约43万元/台,合计每年节省费用210万元。
基本上从系统层面解决了空预器堵塞难题,为电力行业锅炉空预器堵塞治理提供了实践型经验和案例。


