适应灵活性调峰的1000MW机组快速启停技术研究与应用
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完成单位:华电国际电力股份有限公司邹县发电厂
登记编号:CAPE-CXCG-2025-J-1-070
登记年份:2025
发布时间:2025-07-22
成果主要完成人
胡帅,李鑫,李建星,张栋栋,吴延宾,王洪明,刘培武,高明
项目概况
1000MW机组启停调峰时,由于停机时间较短,根据缸温,汽轮机一般采用热态启动方式。汽轮机热态启动时,汽轮机转子存在一定的弯曲值,此时出现的汽轮机振动一般是动静碰摩引起。启停调峰过程中,汽轮机停机后金属部件冷却深度不同,存在一定温差,导致动静间隙变化,造成机组振动,汽轮机冲转时多次振动大打闸,平均冲转21小时。邹县发电厂#8机2020年完成通流改造、#7机2022年完成通流改造,两台机组改造后均存在高差偏低情况。2022年#7机11月5日启停调峰,运行人员调停前在700MW负荷滑缸温6小时,主汽温降低到560℃(520℃报警、510℃跳机),投入主汽至轴封汽源将轴封母管温度提高到432℃,主机润滑油温设定43℃,但机组解列3小时后仍然出现#7机高差下降到-7mm报警的问题。2023年9月20日1:58,#7汽轮机高差-5.77mm,主汽温一直维持在510℃以上,#7汽轮机打闸。3:25 #7汽轮机盘车正常投运,#7汽轮机高差-5.71mm。从3:25至11:20,汽轮机高中低压胀差均有不同程度减小,其中#7机高差由-5.71mm持续降低到-7.21mm(报警值-7mm,手动跳闸值-7.5mm),之后开始缓慢回升。#7机高差历史低值为2023年3月8日启停调峰期间-7.68mm。启停过程中,锅炉清洗时大量热水外排,出现了机组排水槽大量溢流的问题,不光造成了水质的浪费,还影响人员安全。
应用后:项目组于 2023年12月完成系统优化的改造,目前本项目已在邹县发电厂稳定运行,通过改造,降低了高压外缸的上、下缸温度,减小了汽缸的膨胀量,高压缸差胀在-2mm左右。调整后汽轮机高差正向变化约2mm,基本具备了启停调峰条件。启停调峰汽轮机冲转时间从平均21小时平均缩短到1个小时,1000MW机组2024年进行启停调峰16次。
引入能够向热水排水槽内输入冷水的排水槽掺冷水管道,输入冷水后能够减低热水排水槽内水温,能够避免泵房内温度高MCC柜内出现凝结水电缆受潮的弊端,能够减少泵房内积聚蒸汽利于检查和操作。另外能够避免由于水温高导致排水泵出力低问题,在同等做功下节约但能。避免槽水位升高后溢流,污染周围地面的问题。进而提高工作安全性和改善工作环境。该项目获得两项国家发明专利授权,两项国家实用新型专利授权。