“华龙一号”离相封闭母线可靠性与经济性提升
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完成单位:中核国电漳州能源有限公司、北京电力设备总厂有限公司
登记编号:CAPE-CXCG-2024-J-1-084
登记年份:2024
发布时间:2024-07-17
成果主要完成人
张水龙、王一凡、张皖涵、施卫华、陆炜伟、吴根印、周毅聪、钟 翔、吴杨威、李 洋
项目概况
漳州核电1、2号机组离相封母的供货厂家为北京电力设备总厂(以下简称:北京电力),与同行电厂离相封母的供货厂家相同,同行电厂离相封母存在控制柜未设置独立电源、探头故障频发、风阀寿命严重偏低、风机可靠性低、智能防凝露装置不可用等问题,系统整体设计存在较多待改进项,运行可靠性有待提高,缺陷频发,严重威胁机组的满功率运行(两列离相封母风冷装置全停将导致机组降功率)。本项目旨在消除核电厂国产离相封母的设计缺陷,提高运行稳定性。
由于厂家对设备在电厂实际的运行情况、需要优化改进的问题不够了解,因此难以在产品设计、制造阶段进行有目的性的设计改进。而此类问题如果在电厂运行时期发现,将额外增加大修成本甚至造成核电机组非停。
针对该问题,本项目采用“业主+厂家”模式,发挥核电业主熟悉现场设备运行情况的优势、与厂家联合,资源互补,就国产离相封母的共性缺陷及个性缺陷开展关键技术研究,并在设计、制造、安装环节全方位参与,切实掌握离相封母改进、调试、安装的具体情况,大幅提高离相封母的设备可靠性,为核电机组的安全稳定运行提供了有力的保障。
通过论证分析并进行设计改进,优化母线外壳绝缘系统,取消电动风阀、风机布置改为开放式,优化橡胶波纹管材质,重新设计PT柜电加热器投切值,单台“华龙一号”核电机组节省设备采购费用超过150万元。
作为CC1级别的关键敏感设备,离相封母一旦发生故障便会造成机组“非计划停机”或“降功率”。按照“72小时”的单次事故处理时间计算,一次“非计划停机”将会造成经济损失超过3500万元。
本次项目研究成果,大幅提高了离相封母的运行可靠性,显著减少设备采购费用,经济效益显著。