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危化品仓储企业常压储罐检维修技术研究

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成果主要完成人

曲建军、周 琦、杨 帆、周 耀、滕志宏、王阳阳、纪瑞军、胡昌平、方 波、刘培楠、苏建禹、朱家富

项目概况

常压储罐是危化品仓储企业的关键设备,其本质安全水平是影响企业长远发展的决定性因素,为保障储罐的本质安全,需对常压储罐实施定期检修。罐容利用率是影响危化品仓储企业经营业绩的关键指标,因储罐检修导致的储罐空置不利于生产经营,因此,本课题的目的是在保障储罐检修质量的前提下,通过多种措施,优化检修工序,创新检修工艺,改进施工方法,明显提高储罐的检修效率。 在优化检修工序方面,制定了企业级的检维修策略,明确了检维修策略的制定依据,施工安排更加合理,工序安排更加合理;在创新检修工艺方面,将抛丸除锈、吊篮施工、新型防腐蚀涂料、防腐蚀工艺优化等应用于储罐检修中,提升了施工效率;在改进施工方法方面,采用了本企业独创的施工机具及设备等,比传统的施工机具降低人工劳动力的同时,提高了工作效率,并且提升了施工安全管控水平。 在总结日常工作的过程中,汇总形成了《常压储罐检修优化课题》,并制定了体系化的工作方案,指导企业实施储罐检修工作。总体来看,采用本课题成果实施检修,相比于传统的施工检修节约工期约20%,以10万立方米储罐为例,将原来105天的施工时间优化至84天,储存第三方原油带来的仓储费用较为可观。 本项目的创新点是制定了一套储罐检修的标准化保障体系,通过对检维修策略进行研究,确定储罐检维修的实施要求;通过对检维修工序进行研究,梳理储罐检维修过程中的关键工序,提高检维修效率;通过对检维修工艺进行研究,制定检维修方案和技术要求,提高检维修工作质量;通过对检维修机具进行研究,研发提高检维修安全性和工作效率的检维修设备,助力检维修工作开展。