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自动控制在拟薄水铝石分解老化操作过程中的应用

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成果主要完成人

曹文康、乔进社、王春虎、米博文、丁彦军、杜玉堂、李 旭

项目概况

项目背景: 拟薄水铝石生产工艺中,碳酸化分解采用鼓泡床技术,其分解、老化操作均为间断、人工操作。分解上料时,员工需要打开分解槽顶的上料阀进料,并观察液位,存在CO2、CO中毒窒息的风险;生产过程中一般按每班分解68槽组织生产,作业人员需手动开关上料阀、通气阀、放料阀累计400多次,工人劳动强度非常大,人员工作效率不高。作业过程中,人员往往靠经验来手动控制进料量跟进气量,不同人员分解结果差异大,导致拟薄水铝石技术指标和产品质量不稳定。 实施过程: 自动化提升是将现场的12个分解槽分成4组,每个分解槽加装进料气动开关阀、放料气动开、关阀、二氧化碳进气开关阀、二氧化碳放散开关阀及增加2台进料流量计,通过DCS进行碳酸化分解的远程集中调整。在分解放料环节增加2台伺服电机及相应的机械设备,通过DCS进行集中控制,实现放料转壶远程集中控制。在8个老化槽底部各增加自控阀门(共8个DN150三通阀门、8个冲水阀),通过DCS进行集中控制,实现老化放料、底流冲洗的集中远程控制。 项目成效: 1、岗位员工接触有毒有害气体的风险显著降低,改善了现场环境。 2、改造后,手动开关阀门改成远程气动开关,岗位员工劳动强度大大降低,人员工作效率提高,分解老化岗位员工减少4人。 3、每槽分解体积稳定,分解一次合格率由88%提高到90%,提高了2个百分点。 4、平均日产提高2.7吨。