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邯宝炼铁2#高炉炉缸浇注的研究与实践

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成果主要完成人

张润泽、王一峰、甘明贤、陈永朝、孙 蕾、陈思思、陈 奎、刘利兵

项目概况

本成果的实践与研究,是一种整体浇注的高炉炉缸及浇注施工方法,涉及高炉炉缸技术领域,在整体浇注时,均采取采取泵送自流浇注成型的方法进行浇注,制备导热层浇注料和陶瓷杯体浇注料;清理修复炉缸;浇注炉底导热层浇注料;安装支护侧壁导热层浇注模具,浇注侧壁导热层浇注料,待侧壁脱水、硬化成型后,由下至上拆除模具;浇注陶瓷杯体底部浇注料;安装支护陶瓷杯体浇注模具;浇注陶瓷杯体侧壁浇注料;待陶瓷杯体侧壁浇注料脱水、硬化成型后,拆除模具。能够节省高炉内衬维护和修复的施工时间,降低施工难度和生产施工成本,减少高炉频繁停炉休风检修带来的高炉作业率降低的损失,大大提高高炉作业率,降低材料消耗,提高生产效率和技术经济效益。 1、节约停炉时间成本: 传统停炉更换炉缸碳砖及陶瓷杯,需提前6个月准备相关耐材、备件等,施工工期长(约58天),费用高,本成果的实践,利旧炭砖炉缸整体浇注+炉身薄内衬喷注方案对炉缸功能恢复,解决高炉大修更换炉缸碳砖及陶瓷杯工期长(58天)的问题,用较短工期(30天)完成炉缸功能恢复,在保障高炉使用寿命的同时,减少施工费用,实现综合效益最大化。 2、经济效益 (1)2#高炉炉缸快速恢复可节约碳砖采购费用约5000万元,本成果实施中,炉缸浇注材料加施工费用约为2300万元,节约费用约2700万元。 (2)邯钢邯宝炼铁厂2#高炉优化施工工艺后,使用寿命达5年以上。高炉提前投产28天,日均产量8000t/d,按每吨铁水利润200元计算,可增效28×8000×200=4480万元。 合计效益共7180万元